Analisa Kegagalan Elevator Nerak Tipe WB 250 Untuk Mengangkut Sulfur Granulation Di PT. Medco E&P Malaka

Hamdani Hamdani, Fakhriza Fakhriza, Hendra Saputra, Samsul Bahri, Edi Saputra

Abstract


Abstract

PT. Medco E&P Malaka operates one unit of the Nerak WB 250 elevator located in the Sulfur Granulation Unit (SGU), which functions as a material handling system for transferring granulated sulfur from the steel belt conveyor to the sulfur silo. This elevator is driven by an electric motor and gearbox connected to the driver idler shaft (head pulley). The driver idler rotates the rubber chain equipped with buckets containing sulfur granules, allowing the material to be transported vertically to the sulfur silo. However, frequent failures have occurred in several elevator components such as the rubber chain, snap ring, bucket rod, clamping sleeve, chain bushing, bucket, tension idler, as well as the upper and lower idlers. To analyze these failures, the Root Cause Analysis (RCA) method was employed using the Why-Why-Why Analysis (W3A) approach, which is a commonly used method at PT. Medco E&P Malaka. Based on field observations and W3A analysis results, the main causes of failure were identified as misalignment in the elevator system due to worn idler bushings, detached snap rings, and malfunctioning proximity sensors—further aggravated by suboptimal preventive and predictive maintenance activities. Additional contributing factors include clumped sulfur accumulation, which increases the system load. Based on these findings, corrective actions were taken and improvements were made to strengthen both the Predictive Maintenance (PdM) and Preventive Maintenance (PM) programs in order to ensure the reliability of the NERAK WB 250 elevator system at the SGU.

Keywords:

Elevator Nerak; Sulfur Granulation; Maintenance; Root Cause Analysis (RCA)

 

 

 Abstrak

PT. Medco E&P Malaka mempunyai 1 unit mesin elevator Nerak WB 250 yang ada pada Sulfur Granulation Unit (SGU) yang berfungsi sebagai alat pemindah sulfur yang sudah berbentuk granul dari steel belt conveyor menuju sulfur silo. Elevator ini digerakkan menggunakan motor listrik beserta gearbox yang terhubung ke shaft driver idler (head pulley). Driver idler memutar rubber chain yang dilengkapi dengan bucket berisi sulfur granul sehingga material dipindahkan secara vertikal menuju sulfur silo. Namun, sering terjadi kerusakan pada komponen elevator seperti rubber chain, snap ring, bucket rod, clamping sleeve, chain bushing, bucket, tension idler, upper dan lower idler. Untuk menganalisis kegagalan tersebut, digunakan metode Root Cause Analysis (RCA) dengan pendekatan Why-Why-Why Analysis (W3A), yang merupakan metode yang lazim digunakan di PT. Medco E&P Malaka. Berdasarkan temuan lapangan dan hasil analisa W3A, diketahui bahwa penyebab utama kegagalan adalah misalignment pada sistem elevator akibat ausnya bushing idler, lepasnya snap ring, serta tidak berfungsinya proximity sensor, yang diperburuk oleh kurang optimalnya kegiatan preventive dan predictive maintenance. Faktor lain seperti tumpukan sulfur yang menggumpal dan menyebabkan beban lebih juga turut berkontribusi terhadap kegagalan sistem. Berdasarkan hasil analisa tersebut, dilakukan tindakan perbaikan serta penguatan program Predictive Maintenance (PdM) dan Preventive Maintenance (PM) agar keandalan sistem elevator NERAK tipe WB 250 di SGU dapat terjaga dengan baik

Kata Kunci:                                                  

Pemilihan tindakan; Perawatan; Root Cause Analysis (RCA)

  


Keywords


Elevator; Maintenance; RCA

Full Text:

PDF

References


Agusnawati, R., Nurfadillah, N., Wiradana, N., & Muktamar, A. (2024). Efektivitas Evaluasi Strategi dalam Manajemen Pengendalian Mutu Organisasi. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2(1), 87–105.

Ahmad, F., & Nurrohkayati, A. S. (2024). Analisis Kerusakan pada Bagian Undercarriage Dozer di Perusahaan Tambang Batu Bara Dozer D85e: Studi Kasus dan Rekomendasi Pemeliharaan. National Multidisciplinary Sciences, 3(1), 190–199.

Averkova, O. A., Logachev, I. N., Logachev, K. I., & Zaytsev, O. N. (2017). Ejecting properties of a bucket elevator. PARTICLES V: Proceedings of the V International Conference on Particle-Based Methods: Fundamentals and Applications, 45–56.

Effendi, M. (2019). Usulan Penerapan Metode Lean Maintenance Guna Meningkatkan Efisiensi Sistem Pemeliharaan Mesin Heating Di Pt. Indospring Tbk. Universitas Muhammadiyah Gresik.

Ferdinand, A., & Widiasih, W. (2025). Analisis Keandalan Mesin Blowing dengan OEE, RCA, dan Pendekatan Siklus PDCA. Jurnal Tekstil: Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Bidang Tekstil Dan Manajemen Industri, 8(1), 11–20.

Fonna, N. (2019). Pengembangan revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang. Guepedia.

Gurudath, B., Kumawat, K. K., Tejaswi, V., Sondar, P. R., Rakshan Kumar, J. K., & Hegde, S. R. (2021). Failure analysis of a bucket elevator shaft. Journal of Failure Analysis and Prevention, 21(2), 563–569.

Hapsari, N., Amar, K., & Perdana, Y. R. (2012). Pengukuran Efektivitas Mesin Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (Oee) Di Pt. Setiaji Mandiri. Spektrum Industri, 10(2), 134.

Harahap, J., Wahyudin, Hasnita, & Lutfhi. (2022). Analisis Eksperimental Dan Numerik Uji Tarik Hasil Pengelasan Smaw Pada Baja Karbon Rendah Dengan Variasi Jenis Elektroda Terhadap Sifat Mekanis. Vocational Education and Technology Journal, 4(September), 8–17.

Mahmud, M., Yunus, A., Zulfadli, Z., Aswar, A., Hilmi, H., & Dirhamsyah, M. (2022). Efektifitas Penyerapan Tenaga Kerja Skill Pada Program “Pemagangan Dan Worplace Training” Pemerintah Aceh. VOCATECH: Vocational Education and Technology Journal, 3(2), 81–88. https://doi.org/10.38038/vocatech.v3i2.82

Mulyono, T. (2017). Perawatan Fasilitas Pelabuhan. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Ramadhan, M. F., & Ilmaniati, A. (2024). Analisis Total Productive Maintenance dengan Metode Overall Equipment Effectiveness dalam Mengurangi Six Big Losses pada Mesin Press (Studi Kasus CV. Nusa Jaya). Prosiding SENASTITAN: Seminar Nasional Teknologi Industri Berkelanjutan, 4.

Rangkuti, F. (2013). Customer Service Satiscaction & Call Centre Berdasarkan ISO 9001. Gramedia Pustaka Utama.

Sariyusda, S. (2018). Analisis reliability centered maintenance (RCM) rel conveyor pada mesin oven BTU pyramax 150N di PT. flextronics teknology Indonesia-Batam. Journal Of Mechanical Engineering Manufactures Materials And Energy, 2(1), 33–42.

Satryawan, C. A. (2016). Analisa penyebab kecelakaan kerja dengan metode piramida kecelakaan dan Root Cause Analysis pada proses produksi pupuk ZA di PT. Petrokimia Gresik. Universitas Muhammadiyah Gresik.

Sokolski, P. (2023). Assessment of suitability for long-term operation of a bucket elevator: A case study. Energies, 16(23), 7852.

Sukhairi, T. A., Harahap, J., & Wahju Santoso, D. (2023). Analisis Kinematik Manuver Terbang Vertikal Pada Komponen Swash Plate, Rotor Head Dan Rotor Blades Helikopter Sejenis Nbo - 105 Menggunakan Catia V5R16. VOCATECH: Vocational Education and Technology Journal, 4(2), 85–100. https://doi.org/10.38038/vocatech.v4i2.114

Zarkasyi, A., Sariyusda, S., Jufriadi, J., & Hamdani, H. (2019). Analisa Kerusakan Silinder Hidrolik Pada Excavator Hitachi Ex 200 Lc Dengan Metode Fishbone Di PT. Alhas Jaya Group. Jurnal Mesin Sains Terapan, 3(1), 31–34.




DOI: https://doi.org/10.38038/vocatech.v7i1.233

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


VOCATECH : Vocational and Technology Journal
Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat & Penjaminan Mutu
Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
Komplek STTU Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Telp. (0655) 7110271
Email: vocatech@aknacehbarat.ac.id


VOCATECH: Vocational Education and Technology Journal Published by:
Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat & Penjaminan Mutu
Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat


Indexed by:

GS2 logoCrossref logoGaruda logosinta-5 logosinta-5 logo

Creative Commons License logo

VOCATECH: Vocational Education and Technology Journal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.